煤炭助燃剂特征,锅炉助燃剂效果,(节)燃煤助燃剂使用说明煤炭节能助燃剂,
一、技术工艺:称取重量份:氯化钠36~48%,氯酸钾18~30%,高锰酸钾4~8%,高氯酸钾2~6%,氧化钙3~7%,除垢分散剂1~3%,炉碴粉10~20%,碳酸钠0:5~2%。混合均匀即可。该技术为湿剂,主要从**考虑,因为强氧化剂含量较多,搞成湿剂比较**可靠。以上两种实施例制作的高能助燃节煤剂,经华北石油管理局节能检测站和煤炭工业部节能技术服务中心检测认为:“该产品操作简单实用,节能降耗效果显著,在本次试验中,燃煤经使用助燃剂后,锅炉热效率在原基础上提高19: 2%,每小时节煤量112:6单位重量,若每天按24小时计可节煤2:7吨,节能率25:34%。通过测试漏煤、炉碴含碳量均减少,尤其是在炉效相同的情况下,原煤消耗量大大减少,有明显的节能效果。另外,通过测试林格曼黑度级别,浓度降低**。
该产品是一种即节约能源降低消耗,又有利环境保护的良好助燃剂。”本发明高能助燃节煤剂广泛适用于各种燃煤锅炉、工业窑炉及民用型煤等广大领域。按用煤量的0:1~0:2%掺入煤中。掺入前,先把助燃剂放到10~20倍的水中搅拌稀释,溶化后洒入煤中,边洒边掺和翻动,充分混合,使燃煤含水量达到10%。煤层厚度以不超过13cm为宜,还应放慢炉排速度,适当缩小鼓风机、引风机挡板开度。
二、技术配方:该技术是由助燃剂、混合型强氧化剂及除垢分散剂组成。其各部分的重量百分比为:助燃剂38~46%、混合型强氧化催化剂合成总量为30~40%、除垢分散剂为18~26%。助燃剂主要是氯化钠,氯化钠不仅有助燃作用
本技术生产的锅炉除渣剂,能使锅炉管束上的烟(灰)硬垢完全脱落,并能在烟(灰)硬垢脱落后露出金属表面形成一层防腐膜,保护金属受面而不受酸性有害气体,如SO2等腐蚀,从而延长锅炉的使用寿命,减少维修期,提高锅炉热效率。
1、为保证药剂烟雾扩散均匀,*好使用压缩空气喷投法,即用0.20Mpa压缩空气将清灰剂从炉门的观察小孔喷入炉膛高温处,煤粉炉可将清灰剂从煤灰分配口处加入,抛煤机炉可将清灰剂放在抛煤机中抛入。
2、当不具备采用压缩空气喷投法条件时,可采用人工锹投法,将清灰剂放在锹中均匀地扬散在炉膛的高温区,每日分2-3次投药,每次分2-3回投入,每次持续20分钟为宜,在投药时应尽量减少炉门的启开时间,以免炉温降低幅度过大。
3、投药前后30分钟应保持炉温>1000℃,炉膛微正压20Pa.
4、初次投药量为正常投药量的2-3倍,烟垢较厚的锅炉,初始10天的投药量应为正常投药量的3倍。
5、本锅炉除渣剂即是燃料助燃剂,又是燃煤的催化剂,应坚持长期连续使用,方能保持锅炉经常处于*佳运行工次,达到节能、提高燃烧效率、延长锅炉使用寿命的目的。
应用于燃煤电厂的优势
结焦(附着在锅炉管壁上的硬垢或称烟垢)一直是锅炉使用者的一大难题,结焦不但造成锅炉维修问题、腐蚀管壁,省煤器及堵塞空气预热器,而且降低热效率,浪费燃料,采用本产品后可达到如下效果:
1、改变焦渣特性,使焦块变的疏松,焦渣呈粉末状,避免因掉大焦块造成的非正常停车次数;
2、显著改善捞渣系统工作强度,降低维护保养要求;
3、可快速**锅炉各受热面焦渣,防止因管壁结焦造成的爆管现象;
4、减缓SO3和硫酸腐蚀,延长设备使用寿命,降低生产成本;
5、免除人工打焦,减少员工工作强度;便于集控人员调整锅炉运行参数。
6、在燃煤供应日趋严峻的情况下,可以拓展电站锅炉燃用煤种范围,增加燃料的灵活性,额外节约生产成本。
7、电站锅炉可掺烧低价、廉价劣质煤,节约生产成本;
8、电站锅炉还可掺烧高热量上等煤种提高锅炉负荷,增加发电量;
9、有效提升锅炉效率,加强热交换,降低发电煤耗,节约燃煤;
10、减少锅炉吹灰次数,降低排烟温度和减温水使用量。
11、可减少S、N氧化物的大气排放量;
12、促进燃料完全燃烧,降低灰渣中含碳量,减少废渣排放量;
13、降低烟气林克曼黑度;
14、降低烟尘排放量
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